突破目标单耗!海湾化学PVC厂让“颗粒”归仓!

近日,海湾化学聚氯乙烯厂通过节能减排措施,大大减少了尾气洗涤器中PVC的含量,突破专利商给定的1.002这一目标单耗,创下连续三个月单耗1.001的纪录,经济效益可观。

自海湾化学开展“提质增效、降本增收”专项行动以来,聚氯乙烯厂多管齐下,抓实抓细精益管理,稳步落实降耗措施,持续深度挖潜,创新创效成果显著。截至目前,共实施技改22项,年可创造经济效益约4000万元。

节能降耗离不开思路和技术创新,而创新离不开头脑风暴。每天下午4点,是海湾化学聚氯乙烯厂雷打不动的复盘时间。厂领导和技术骨干从南北两个装置区赶来,大家围绕产品品质提升、降低单体消耗等工作进行头脑风暴,性格比较内向的员工在这一刻也打开了话匣子,一个个金点子不断涌现,节能降耗的思路更加清晰。

近期,聚氯乙烯厂找到既方便操作又减少浪费,同时还能降低污水处理负担的好办法,通过实施技改,延长引发剂输送过程中的吹扫时间,年可节约引发剂40余吨,预计节约资金280余万元。

针对出现二筛料现象,聚合工段技术人员群策群力,集中思路提出除尘风机技改,从源头上解决问题,将每条线二筛料控制到最低限度,预计年综合效益可达230余万元。

他们还通过提高离心机转速的做法减少母液水中PVC含量,以及天然气的消耗,并利用技改将蒸汽冷凝水返回热电厂进行废热利用,再一次挖掘了节能降耗工作的潜力点。

此外,针对蒸汽挖潜,他们还先后组织相关人员到同行厂家调研、翻阅相关论文,最终找到解决问题的方案。经过一个多月的配方优化调整,每条线每小时可降低蒸汽1.5吨,每年可节约资金约1000万元。

在工艺优化和设备改进中寻求突破的同时,聚合工段还独立开展“节能降耗从我做起”系列活动,大力宣传节能、节电、节水等各种知识,定期开展节能操作培训,全面提升工段员工节能意识和参与意识。今年以来,聚氯乙烯厂共提报全员合理化建议27项、群众质量小组(QC)成果3项。

人人动脑筋、企业出黄金。致力于打造国内聚氯乙烯第一高端品牌,聚氯乙烯厂将在优化工艺、节能降耗上持续发力,助力企业全年目标任务顺利完成。

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